Юридическая консультация онлайн
На главную
Видео добавленное пользователем “Максим Миронов”
Соленоид и магнит
 
02:27
Тут опять коты просят так бы не стал это ипаторию снимать не когда! На 12В не осиляет оттолкнуть при малом зазоре, на 15В отлично отлетает. При включении ЛБП есть задержка как это плавный старт 1В за 100мс 15В выходит примерно через 1.5сек. Больше жогова! Там еще и про центральный замок вспомнили вот вам и ЛБП на пульте xDD. Не стал монтировать так вырезал сцену пока я пульт доставал с кармана и звук тоже убрал всё равно с этой камеры он говно и через герметичный корпус. Скажем спасибо ЛБП 2 версии, хотя корпус 1 версии электроника там вся новая с драйвером СИД, и ПДУ 5 версии хоть корпус и старый опять таки в этом корпусе побывало 3 версии 5-я версия с подсветкой и на аккумуляторе и 200мВт мощности. Но и конечно отдельное спасибо SJ4000 что согласилась всё это дело снять. Можно еще напомнить что немалую роль сыграли провода от БП отпаянные с выключателем, в которых там нет нужды и сам БП уже давно поставлен куда надо, магнит неодимовый, этот магнит работает сборщиком стружки и всякой куеты всё что магнитится. Но и главный герой неудачный соленоид. Но и столу который это всё выдержал! А я лишь на кнопки нажимал.
Просмотров: 15 Максим Миронов
HappyCow Cyclone 2 4WD первые тесты после сбора элекроники.
 
07:25
Это видео является небольшим усмирением мелких хреножуев вот в этой теме http://forum.rcdesign.ru/f71/thread525769-2.html как там люди давно променяли мозги на китайскую бяку в позолоченной обёртке. Которые за свою жизнь не собрали ни одной схемы и не написали ни 1 программы еще унитазят наши разработки и посылают физику на всеми матами. И могут только гнуть пальцы веером и кричать сколько оно стоит, и что оно стоит дороже в 100500 раз сего аппарата. Хотя конечно данное шасси в базовом варианте очень слабенькое, но я уже заказал металлические детали что бы сделать конечно не топовое шасси но всё же вполне нормальное, и если не таранить на полной скорости кирпичи то будет долго кататься. Но и даже сейчас ездит вполне терпимо. А колёса 150мм которые тоже поменяются после замены на норм детальки увеличат проходимость, и вполне за невысокую цену я обзавёлся нормальным шасси для тестов ПО для роботизированной платформы. После будет установлен мини манипулятор и камера на него. Пока что заезды по огороду чисто руками сам аппарат без мозгов, не совсем удобное управление с пульта Syma X8 наличие большой мёртвой зоны осей стика руля, правда я уже решил частично эту проблему алгоритмом фильтрования и аппарат так резко срулит с дороги при резком движении стика. Видео снял после ремонта родного мотора, как то странно но как то стало лучше. писалка видео пишет отвратно это видно по потерями синхронизации, хотя на мониторе картинка пропадала пару раз на секундочку. Основная картинка писалась на SJ4000 прилепленная слева рядом с основной камерой.
Просмотров: 74 Максим Миронов